PASSIM 卷接機組是英國MOLINS公司開發(fā)的新一代高速煙支卷接設(shè)備,具有運行穩(wěn)定性高 生產(chǎn)速度快 自動化程度高、等特點 但是,隨著設(shè)備使用年限的增加,落料器的故障較為頻,
PASSIM 供絲落料器的缺陷與改進
。繁,嚴重影響了設(shè)備的正常運行。故障主要表現(xiàn)為兩個方面:
煙絲隔離網(wǎng)板易堵塞,造成供絲不足而停機 由于箱體設(shè)計有缺陷,存在煙絲浪費現(xiàn)象。
一 落料器結(jié)構(gòu)及工作原理
落料器的上部為吸風腔,它與集中供絲系統(tǒng)吸風管路連接,通斷由蝶閥及進料氣缸控制。 該氣缸具有自動復(fù)位性能,在斷電時,氣缸自動復(fù)位,使蝶閥關(guān)閉。落料器的下部為料倉,其底板為兩扇控料翻板門,由兩側(cè)落料氣缸控制開合。落料氣缸由電磁閥控制,設(shè)置在控制箱中。在煙絲隔離網(wǎng)下面有一對光電傳感器,它控制落料器儲料區(qū)的儲絲量。在蝶閥的上方有一調(diào)風板,用來調(diào)節(jié)風量,從而改變進料速度,以免進料速度過高導(dǎo)致煙絲造碎。
二 落料器存在的問題及原因分析
1.落料斗落料器箱體結(jié)構(gòu)存在缺陷,煙絲隔離網(wǎng)板與箱體之間存在間隙。
在生產(chǎn)過程中網(wǎng)板需要經(jīng)常取下清潔,所以網(wǎng)板采用了可快速拆卸插入的抽屜形式。網(wǎng)板在箱體內(nèi)部的固定是通過箱體的兩側(cè)與上方的一根橫梁來限制其自由度。 同時,為避免網(wǎng)板在插進抽屜槽時,煙絲在底端形成堵塞導(dǎo)致網(wǎng)板安裝不到位,所以在箱體上固定網(wǎng)板的下端就缺少了一根支撐導(dǎo)軌,正是這一設(shè)計上的缺陷導(dǎo)致了網(wǎng)板與箱體之間存在間隙。當落料器開始工作要料時,在負壓吸風的作用下,煙絲在進入料斗的同時,有一部分就通過此處的間隙進入廢料回收系統(tǒng)內(nèi),造成浪費。
落料器網(wǎng)板清潔裝置設(shè)計上有缺陷,導(dǎo)致網(wǎng)板清潔效果不好,網(wǎng)板容易堵塞,嚴重時每隔1~2h就要停機清理網(wǎng)板,影響了機組的正常運行。煙絲通過風送進入落料器,再通過落料器底部的控料翻板門進入計量箱。隨著機器的運轉(zhuǎn),計量箱中的煙絲料位逐步下降。當煙絲低于高位光電傳感器時,落料器進料;當料位繼續(xù)下降至低于低位光電管時,通過電氣系統(tǒng)控制完成底部翻板活門打開,煙絲進入計量箱。但是,在設(shè)備運行過程中,由于煙絲 煙末較輕,而網(wǎng)板的工、作面積又小,PASSIM的網(wǎng)板表面積為680mm×115mm,只有PROTOS表面積600mm×550mm的1/4。且料斗箱體空間較小,因此在與其他機組用相同的負壓和空氣流量輸送煙絲時,負壓吸風長時間作用于網(wǎng)板,而煙絲或煙塵在負壓吸風的長期作用下,很容易就造成網(wǎng)板的網(wǎng)眼堵塞。
三、解決方法
1.通常采用的幾種處理方法
(1)在網(wǎng)板的上方加裝一噴氣清潔裝置,利用壓縮空氣對網(wǎng)板上的煙絲或煙塵進行噴氣清潔。在濾網(wǎng)上方的空腔內(nèi),由兩個金屬塊相互聯(lián)通固定在濾網(wǎng)的上方,每個金屬塊上
分布著由左右共六根細銅管組成的清潔風管,每個風管的吹氣口加工成扁形。
(2)沿網(wǎng)板長度方向放置 根清潔風腔(本廠改進),每根長500mm×寬30mm×高15mm,沿底面長度方向分布 個直徑為30 0.8~1.0mm的噴氣孔,增加清潔風覆蓋面。
(3)采用一儲壓罐利用高壓氣流在料斗合門開啟瞬間對網(wǎng)板進行清潔(《煙草科技》2004年7期)。如圖5 所示,壓縮空氣從卷煙機主分配器引出,經(jīng)油水分離器處理后,儲存于儲氣箱中,由氣控閥控制對落料器網(wǎng)板進行清理。
(4)對落料器的結(jié)構(gòu)進行改進,把吸風腔內(nèi)部的網(wǎng)板采用傾斜放置取代水平放置,并增加內(nèi)置吸風管,利用風力送絲的吸風實現(xiàn)濾網(wǎng)的自動清理(《煙草科技》2007年4 期)
(5)利用3根各長200mm、外徑為20mm的鋼管,在鋼管上均布3列不同方向的孔,使清潔風從側(cè)向均勻的覆蓋整個濾網(wǎng)
2.各種解決方法缺陷的分析
目前,上述所采用的各種方法(第四種除外),均采用清潔噴氣腔在網(wǎng)板上方進行網(wǎng)板清潔的方式,在清潔過程中煙灰和煙末被來自網(wǎng)板上方的清潔氣流吹落到箱體內(nèi),大部分網(wǎng)板網(wǎng)眼被清潔,但由于煙灰與煙末的自重較輕,部分懸浮在箱體內(nèi),當下一個要料信號到來時,部分懸浮物質(zhì)再次被負壓吸風吸附在網(wǎng)板下面使網(wǎng)板網(wǎng)眼堵塞,多次這樣的循環(huán)后網(wǎng)板的通風面積越來越小,最終造成煙絲供料不足使設(shè)備停機,
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《PASSIM 供絲落料器的缺陷與改進》(http://m.msguai.com)。同時,由于清潔風的啟閉采用的是與落料器氣動門同步進行的方式,所以,當氣動門關(guān)閉時清潔風也同時關(guān)閉,此時,清潔腔內(nèi)沒有了清潔風,而碟閥開啟后,煙絲在負壓吸風的作用下進入落料器,此時,煙絲中的煙灰及細微煙塵在負壓吸風的作用下穿過網(wǎng)板進入除塵管道 在此過程中,有一部分的煙灰和煙塵會。在負壓吸風長效加速作用力的作用下,通過噴氣孔進入噴氣腔內(nèi),導(dǎo)致噴氣腔進灰堵塞,使清潔器工作失效。
為解決清潔風噴氣腔的堵塞問題,采用了在清潔閥前段加入一節(jié)流閥,通過另一節(jié)流閥調(diào)節(jié)降壓后接入常通清潔風氣路,以保證在清潔閥未導(dǎo)通前清潔管網(wǎng)內(nèi)始終保持有一股較弱的清潔風,用來清潔各噴氣孔。目前看來,通過一定的改進,采取在網(wǎng)板上方加裝清潔風噴氣腔的4種措施似乎能解決網(wǎng)板堵塞的問題,但實際并非如此。
首先,這4種方法并不適用于采用增壓氣缸瞬時清潔的方式,原因很明顯,就是不能保證增壓氣缸的壓力恒定 而采用增。壓氣缸瞬時清潔的方式本身也存在缺陷: 瞬間釋放的壓力對①煙絲隔離網(wǎng)的沖擊不可避免的降低了其使用壽命;瞬間釋放的氣流對煙絲結(jié)構(gòu)造成一定的破壞 第二,將清潔風噴氣腔接入。常通氣后,雖然保證了噴氣孔不被堵塞,但從上而下的清潔風長時間作用在煙絲上,也不可避免的對煙絲結(jié)構(gòu)造成破壞。另外,當落料器開始進料時,兩種氣流容易相互干涉且不易調(diào)整,同樣會導(dǎo)致供絲不足的現(xiàn)象發(fā)生。對于第四種改進方法,從其構(gòu)造來分析較為復(fù)雜,造價較高而不利于推廣。
綜上所述,目前的5種改進方法均存在缺陷,通過分析、研究發(fā)現(xiàn),這五種改進方法不完善主要受制于以下兩點原因:①由于PASSIM的落料器箱體空間狹小,使得任何改動都會變得十分困難。②對絲網(wǎng)發(fā)生堵塞的真正原因分析不夠。
3.具體采取的措施
在前面和各種文獻當中,已經(jīng)對網(wǎng)板發(fā)生堵塞的原因進行了詳細的分析,但是還有兩個問題必須弄清楚: 煙塵、煙灰的①堵塞是從什么位置開始的?②堵塞是哪個時間段開始的?只要弄清這兩個問題,所面臨的困難都會迎刃而解。
通過仔細的觀察發(fā)現(xiàn),絲網(wǎng)的堵塞是在落料器進料時,從負壓吸風口的正下方逐漸開始的,由于此處的負壓氣流作用最大,所以,煙灰和粉塵也就很容易在此處積聚而最終造成堵塞。同時,在落料器工作循環(huán)過程中,當落料翻板門關(guān)閉的瞬間,漂浮的煙末和粉塵在負壓吸風的作用下,先于煙絲到達而迅速地積聚在吸風口正下方的絲網(wǎng)上,當夾雜在煙絲中的煙灰和粉塵進入料倉后,則會快速堵塞絲網(wǎng)造成供絲不足。
因此,只要在落料翻板門關(guān)閉后延時1~2s,對吸風口正下方的絲網(wǎng)進行清潔,就能徹底解決這一問題。具體做法是:利用料斗箱體上已有的工藝孔,制作了兩個噴氣嘴,安裝于網(wǎng)板的下方,一個安裝在進風口處,一個安裝在箱體的中段部位,噴氣口從側(cè)向沿網(wǎng)板長度方向進行清潔,預(yù)處理過的噴氣口將清潔風成扇面對附著在網(wǎng)板表面的煙絲、煙塵進行清潔。
實施上述改進后,落料器網(wǎng)板的堵塞現(xiàn)象得到了徹底的解決,沒有再發(fā)生因網(wǎng)板堵塞造成停機清潔的情況,達到了免維護清潔的效果。
由于網(wǎng)板堵塞的現(xiàn)象得到了徹底的根除,使得網(wǎng)板的固定成為可能。為了消除網(wǎng)板與料斗箱體之間的縫隙,利用25mm×25mm的角鐵加工了一根網(wǎng)板下部的插槽導(dǎo)軌,將網(wǎng)板與加裝的導(dǎo)軌連接起來,使網(wǎng)板固定在插槽內(nèi),封閉了網(wǎng)板與箱體之間的間隙,阻斷了煙絲進入除塵管道的通路,解決了生產(chǎn)過程中存在的煙絲過度浪費的現(xiàn)象。
四、改造效果
以上具體改進措施具有方法簡便、無加工難度、安裝簡單效果好、成本低的優(yōu)點。通過改進,徹底解決了落料器網(wǎng)板的堵塞故障,由每日停機數(shù)次進行清潔轉(zhuǎn)變到長期無需清潔維護的狀態(tài),有效地保障了設(shè)備綜合效能的提高。同時,由于實現(xiàn)了網(wǎng)板與箱體之間的無縫結(jié)合,杜絕了煙絲過度浪費的現(xiàn)象。經(jīng)測算,此項改進后,按年生產(chǎn)卷煙48萬箱計算,全年可節(jié)約生產(chǎn)費用42萬元左右。