亚洲免费人人妻人人,cao78在线视频,福建一级毛片,91精品视频免费观看,高清另类图片操逼,日本特黄特色大片免费看,超碰欧美人人澡曰曰澡夜夜泛

球磨機潤滑系統(tǒng)改造 -管理資料

管理資料 時間:2019-01-01 我要投稿
【m.msguai.com - 管理資料】

    1、存在問題及原因分析

    我廠特種水泥車間兩臺Φ2.4m×7m生料磨的進出口大瓦采用XYZ-40型稀油集中潤滑站強制潤滑,自1993年底投入生產(chǎn)運轉(zhuǎn)至1996年6月份,共出現(xiàn)4次燒瓦事故,每次造成直接經(jīng)濟損失達4萬余元,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常進行,

球磨機潤滑系統(tǒng)改造

。該稀油站主要由油箱、油泵、電機、管路、過濾器、冷卻器、加熱器、閥門及其相關(guān)的單向閥、安全閥、儀表、壓力繼電器、電控箱等器件構(gòu)成。它是利用電動機帶動油泵將油箱中的油液通過管路系統(tǒng)輸送到所要潤滑的地方,然后通過回油管路、過濾器流回油箱,從而實現(xiàn)潤滑、降溫的目的。

    根據(jù)事故情況及其結(jié)構(gòu)原理,我們認(rèn)為事故原因如下:

    1)由于管理不當(dāng),非操作人員無意之中關(guān)閉了進油管路上的閥門,導(dǎo)致大瓦缺油、燒瓦。

    2)由于磨機振動致使管路上的閥門開啟程度減小而導(dǎo)致大瓦內(nèi)無油或油量過少引起燒瓦,同時操作者未能及時檢查,結(jié)果導(dǎo)致事故發(fā)生。另一方面,由于磨機振動還經(jīng)常導(dǎo)致供油管路上的閥門開啟程度增大,使供油量過大,同時由于壓力繼電器與主電機電路聯(lián)鎖,致使系統(tǒng)壓力下降,磨機出現(xiàn)停車現(xiàn)象。

    3)該稀油潤滑站中油泵與控制磨機運轉(zhuǎn)的電路系統(tǒng)通過壓力繼電器實行電氣聯(lián)鎖,即當(dāng)壓力繼電器所受到的壓力低于設(shè)定壓力時磨機應(yīng)停止運轉(zhuǎn),也就是說,油泵一旦出現(xiàn)故障,磨機應(yīng)立即停車,但是如果出現(xiàn)油泵正常工作,而供油管路中的閥門關(guān)閉這種情況,這時候磨機不會停車,因為壓力繼電器所接受的壓力不但不低,而且比正常還要高,所以磨機仍然運轉(zhuǎn),可是軸瓦里面沒有油,這種情況就會造成燒瓦。一般情況下油站本體與所要潤滑部位之間的管路中通常至少要設(shè)計安裝一個閥門,而這個閥門對磨機的安全運轉(zhuǎn)起著重要的作用,如果一旦出現(xiàn)這個閥門關(guān)閉或其它不正常情況,如過濾器堵塞、管路堵塞等,盡管油泵運轉(zhuǎn)正常,但磨機軸瓦里面卻無潤滑油,這時磨機還不會停車,軸瓦就有燒研的可能。從此可看出,造成燒瓦的原因就在于壓力繼電器不動作,

管理資料

球磨機潤滑系統(tǒng)改造》(http://m.msguai.com)。設(shè)計時,一般只考慮到當(dāng)供油壓力低于設(shè)定壓力時,壓力繼電器不動作,電氣跳閘,磨機停車的情況,而忽略了壓力正;蜻^高時,油泵工作但軸瓦里面無油,磨機仍然在運轉(zhuǎn)的情況。我廠生料磨機燒瓦的情況就是上述情況。針對上述事例,我們對其工作原理進行了分析,決定對稀油潤滑站的管路進行改造。

    2 改進措施與目的

    1)首先去掉稀油站與進、出口大瓦之間管路的兩個閥門,消除非正常情況———人為關(guān)閉閥門現(xiàn)象。

    2)根據(jù)液體流經(jīng)大小孔時所產(chǎn)生壓力損失原理,在稀油站與進、出口大瓦之間的管路中設(shè)計安裝了一個節(jié)流器來控制其流量和壓力,以使磨機正常啟動和運轉(zhuǎn)。

    節(jié)流器的設(shè)計應(yīng)使軸瓦有適度的流量,既能滿足潤滑,又不造成回油管路中油液回流不及時而使油液從密封處泄漏,同時油壓不低于設(shè)定之最低壓力。通過計算,選取節(jié)流器長度L為30mm、口徑為3mm,安裝位置。

    3)在供油管路中又增裝一個壓力繼電器與磨機電氣聯(lián)鎖,以達到如果濾網(wǎng)堵塞或其它不正常情況所產(chǎn)生的壓力過高而導(dǎo)致電氣跳閘,使磨機停車的目的。

    4)增裝的壓力繼電器的壓力上限值定為與稀油站標(biāo)牌規(guī)定的公稱壓力基本相符或稍低即可,如果太高的話,系統(tǒng)中其它元件的壽命會受到影響。

    5)經(jīng)常定期清掃供回油管上的過濾器,減少油泵的磨損和濾網(wǎng)的堵塞,以免產(chǎn)生有壓無油的現(xiàn)象。

    3 改進結(jié)果

    兩臺Φ2.4m×7m生料磨的潤滑系統(tǒng)自1997年6月改進以來,經(jīng)過兩年半的運行,效果良好。

    1)改進后,磨機運轉(zhuǎn)率由原來的60%提高到現(xiàn)有的70%,減少了磨機的開停次數(shù),節(jié)省了電耗,降低了生產(chǎn)成本。

    2)磨機因缺油造成燒瓦的事故率下降至零,不存在人為關(guān)閉閥門造成燒瓦事故。

    3)不存在由于磨機運轉(zhuǎn)時所產(chǎn)生的振動導(dǎo)致閥門開啟程度增大,致使油量增大,壓力下降而出現(xiàn)停車現(xiàn)象(臨時停車時還會造成磨頭跑料,環(huán)境衛(wèi)生下降,崗位工作量加大)。因此,改善了工作環(huán)境,減輕了工人的勞動強度。

    4)改造后,每年節(jié)約備件及檢修費用4萬多元,同時也避免了輔機設(shè)備頻繁起動的載荷沖擊,故障也相應(yīng)降低,節(jié)約了大量的維修費用。

最新文章
推薦文章