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床料粒度對循環(huán)流化床鍋爐啟動的影響論文

時間:2023-04-30 10:21:02 論文范文 我要投稿
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床料粒度對循環(huán)流化床鍋爐啟動的影響論文

  1、概述

床料粒度對循環(huán)流化床鍋爐啟動的影響論文

  中國華電集團(tuán)公司石家莊熱電廠投產(chǎn)的4臺410t/h循環(huán)流化床鍋爐,是國內(nèi)目前最大的大型循環(huán)流化床鍋爐群。它采用床下風(fēng)道點火器點火方式,床上油槍起助燃的作用。鍋爐冷態(tài)啟動時,在流化床內(nèi)加裝啟動物料,首先啟動風(fēng)道點火器,在點火風(fēng)道中將燃燒空氣逐漸加熱,在通過水冷式布風(fēng)板送入流化床,啟動物料被加熱,床溫升至550℃之后投入床上油槍。在床溫升到580℃~600℃并維持穩(wěn)定后,將破碎成0~8mm的煤粒分別由6套給煤裝置從前墻水冷壁送入爐膛下部的密相區(qū)內(nèi)燃燒,逐漸提高床溫至正常運(yùn)行水平。

  2、問題提出及分析

  在運(yùn)行1年多的時間中,4臺410t/h循環(huán)流化床鍋爐經(jīng)歷了多次啟動點火。絕大多數(shù)啟動中,沿用了停爐后滯留在爐內(nèi)的舊床料;也有的因停爐原因不同,被迫在停爐過程中排空床料,啟動前又加入了篩選后的新床料。由于這兩種啟動床料粒度不同,在啟動過程中鍋爐所表現(xiàn)出的現(xiàn)象也不盡相同:

  2.1 當(dāng)采用停爐后滯留在爐內(nèi)的舊床料進(jìn)行點火時,在啟動初期,床內(nèi)采用微流化狀態(tài)時,床層壓力與床層差壓基本相同;隨著流化風(fēng)量的不斷增加,床內(nèi)達(dá)到充分流化狀態(tài)時,床層壓力基本保持并略有下降,而床層差壓會有很大的變化,下降十分明顯。當(dāng)向爐內(nèi)加入新床料進(jìn)行點火時,在啟動初期,床內(nèi)采用微流化狀態(tài)時,床層壓力與床層差壓基本相同,這一點與采用舊床料的現(xiàn)象相同;但隨著流化風(fēng)量的增加,床內(nèi)達(dá)到充分流化狀態(tài)時,床層壓力與床層差壓仍沒有太大變化,2個參數(shù)在數(shù)值上依然十分接近,如下表所示:

  床內(nèi)工況床料流化風(fēng)量(Nm3/h)風(fēng)室風(fēng)壓(KPa)床層壓力(KPa)床層差壓(KPa)微流化舊1300008.07.06.4新1300008.06.96.4充分流化舊1700009.06.53.5新1700009.06.56.0

  2.2 采用舊床料進(jìn)行點火的情況下,依靠床下風(fēng)道點火器床溫上升到550℃左右時,床溫上升速度就會變得很慢,為了達(dá)到580℃的最低投煤溫度有時需要1小時左右,但煙氣溫度相對水平比較高,這時為了提高床溫一般要加大床下風(fēng)道點火器出力并適當(dāng)減少流化風(fēng)量,不過點火風(fēng)道壁溫也會相應(yīng)上升,接近耐火材料承受溫度;采用新床料點火時,依靠床下風(fēng)道點火器床溫一般比較容易就提高到620℃左右,點火風(fēng)道壁溫在較大的流化風(fēng)量下也容易控制。但到并爐后升負(fù)荷階段時就會發(fā)現(xiàn),采用舊床料容易迅速升負(fù)荷,而且床溫容易控制;而采用新床料時,鍋爐負(fù)荷上升較慢,床溫偏高,為了抑平床溫需要更大的流化風(fēng)量。

  2.3 在投煤穩(wěn)燃后試運(yùn)冷渣器時會發(fā)現(xiàn),采用舊床料點火的情況下投運(yùn)1臺冷渣器2小時左右,床層壓力下降約1 KPa;采用新床料點火的情況下投運(yùn)1臺冷渣器40分鐘左右,床層壓力就能下降約1 KPa。

  2.4 采用舊床料點火的前期和中期,J閥回料裝置的壁溫和內(nèi)部灰溫會隨著爐膛床溫的上升而緩慢上升;在鍋爐并爐升負(fù)荷后J閥回料裝置經(jīng)過幾次吹掃,其壁溫和內(nèi)部灰溫會很快達(dá)到正常水平,料位也能逐步建立。采用新床料點火時,會發(fā)現(xiàn)在點火過程的前期和中期,J閥回料裝置的壁溫和內(nèi)部灰溫基本保持不變,即使多次吹掃也沒有效果,只有在鍋爐并爐升負(fù)荷后一段時間,仍經(jīng)過多次吹掃,其壁溫和內(nèi)部灰溫才會上升,但上升速度很快,能迅速達(dá)到正常水平,此時料位也迅速建立。

  針對這些不同之處,我們進(jìn)行了分析討論。通過每次鍋爐啟動前對床料的檢查,我們發(fā)現(xiàn)停爐后滯留在爐內(nèi)的舊床料的粒度一般偏細(xì),即細(xì)顆粒的比重較大,這主要是由于鍋爐的運(yùn)行原理造成的。在鍋爐長時間的運(yùn)行當(dāng)中,物料顆粒經(jīng)過爐內(nèi)的多次循環(huán),不斷進(jìn)行摩擦碰撞,細(xì)顆粒的比重會逐漸增加。這些細(xì)顆粒是參與爐內(nèi)循環(huán)和熱量傳遞的主體,它們在正常情況下都懸浮于爐膛密相區(qū)的上部和稀相區(qū),因此從冷渣器排出的細(xì)顆粒比重較小,當(dāng)鍋爐停運(yùn)后這些細(xì)顆粒才會全部沉積到流化床內(nèi)。而新床料一般采用冷渣器排出的灰渣,因此新床料的粒度一般偏粗,即粗顆粒的比重較大。

  從采用粗、細(xì)兩種床料點火鍋爐所表現(xiàn)出的不同現(xiàn)象可以看出,當(dāng)床料粒度偏粗時,隨著流化風(fēng)量的增加,只有占床料比重較少的細(xì)顆粒離開床層,進(jìn)入爐膛上部稀相區(qū),而大部分粗顆粒仍然在床層內(nèi)流化,從參數(shù)上表現(xiàn)就是床層壓力和床層差壓始終十分接近。因為密相區(qū)的物料比重增大,加之粗顆粒的蓄熱能力大于細(xì)顆粒的蓄熱能力,使得密相區(qū)所占的熱量份額偏大,參數(shù)上表現(xiàn)就是床溫容易提升,局部床溫偏高。由于冷渣器采用選擇式排灰冷渣器,細(xì)顆粒仍會部分返回爐膛,因此當(dāng)投運(yùn)冷渣器時,大量粗顆粒床料排出爐膛,顯示床壓下降速度較快。由于懸浮在稀相區(qū)參與爐內(nèi)循環(huán)的細(xì)顆粒比重偏小,從參數(shù)上就會顯示出J閥回料裝置中料位偏低,建立正常料位所需的時間比較長,J閥回料裝置的壁溫和內(nèi)部灰溫長期增長緩慢,但到了點火后期的某一時間隨著細(xì)顆粒床料的逐步增加達(dá)到一定程度,J閥回料裝置的壁溫和內(nèi)部灰溫會突然上升直至正常水平。另外,細(xì)顆粒比重偏小,從密相區(qū)帶走的熱量就少,稀相區(qū)顆粒對流換熱量下降,水冷壁換熱出現(xiàn)不足,就會導(dǎo)致鍋爐負(fù)荷上升緩慢,尾部煙道中過熱器壁溫偏高。而采用細(xì)顆粒偏多的舊床料進(jìn)行點火時,就會呈現(xiàn)出與粗顆粒偏多的新床料相反的現(xiàn)象。采用舊床料點火,在并爐帶負(fù)荷階段足夠的細(xì)顆粒參與到爐內(nèi)大循環(huán)中,稀相區(qū)的水冷壁得到充分換熱,鍋爐負(fù)荷可以正常上升;另外,J閥回料裝置內(nèi)的料位逐步積累,按時建立正常料位,使?fàn)t內(nèi)物料循環(huán)體系得以較快的進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),并促使燃燒系統(tǒng)也進(jìn)入穩(wěn)定工況。我們曾經(jīng)發(fā)生的一次異常也從側(cè)面反映出爐膛內(nèi)細(xì)顆粒物料的循環(huán)量對鍋爐負(fù)荷的重要性。事前鍋爐正常運(yùn)行負(fù)荷401t/h,在J閥回料裝置的流化風(fēng)壓力突然由50KPa降至5.2KPa后僅2分鐘,由于循環(huán)物料量急劇減少,在給煤量沒發(fā)生變化的情況下,鍋爐負(fù)荷就降到了320t/h,同時爐膛床壓由7KPa降至1.59KPa,這說明正常足夠的細(xì)顆粒物料循環(huán)量對鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行的重要性。

  3、改進(jìn)措施及建議

  通過以上分析,我們認(rèn)為在循環(huán)流化床鍋爐啟動的初始階段,選用粒度偏粗的床料是有好處的。一方面,在保證爐膛床溫穩(wěn)定升高的條件下,可以減少啟動耗油量,降低鍋爐啟動成本;另一方面,可以保證充足的流化風(fēng)量,控制點火風(fēng)道壁溫,保護(hù)耐火材料溫度在規(guī)定范圍內(nèi),以延長使用壽命。當(dāng)鍋爐啟動進(jìn)入投煤階段后,在床溫比較穩(wěn)定的時候就可以向爐內(nèi)添加細(xì)顆粒床料,同時投運(yùn)冷渣器。這樣一方面,在床壓允許的范圍內(nèi)排出一部分粗顆粒床料,以利于后期控制爐膛床溫不致過高;另一方面,逐步增加爐內(nèi)細(xì)顆粒的比重,有利于鍋爐盡快帶負(fù)荷。但是,值得注意的一點是,啟動初期的床料不易過粗,就現(xiàn)在的情況來看冷渣器的排渣顆粒就過粗,應(yīng)該適當(dāng)進(jìn)行篩選后再用于鍋爐的啟動當(dāng)中。這是因為,如果床料過粗,細(xì)顆粒的比重很少,那么爐內(nèi)的循環(huán)物料量就會很少,導(dǎo)致J閥回料裝置的溫度不能穩(wěn)步上升,在點火后期其內(nèi)部溫度的突然上升又非常迅速,無法得到有效的控制,使J閥回料裝置內(nèi)部產(chǎn)生很大的熱應(yīng)力,導(dǎo)致耐火材料的開裂、脫落以及裝置外部鋼材焊縫的開裂,長期如此運(yùn)行,就會出現(xiàn)J閥回料裝置漏灰,局部燒紅等缺陷。

  在2004年5月17日的一次點火過程中,我們就嘗試了以上這種鍋爐啟動思路,啟動過程中的參數(shù)變化基本驗證了我們的分析結(jié)果,在整個啟動過程中共耗油21噸,比規(guī)定燃油量28噸減少了7噸,節(jié)約人民幣約2.3萬元。在投煤穩(wěn)燃后,通過添加細(xì)床料和投運(yùn)冷渣器排出部分粗床料,優(yōu)化了爐內(nèi)床料粒度分布,順利的帶上了負(fù)荷。不過,對J閥回料裝置的溫升速度仍然沒有控制到比較理想的水平,這還有待于今后進(jìn)一步的摸索。

  4、結(jié)束語

  通過床料粒度對循環(huán)流化床鍋爐啟動的影響分析,使我們加深了對循環(huán)流化床鍋爐的特性理解,認(rèn)識到了不同粒度的床料對鍋爐的影響,意識到了優(yōu)化床料對于循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行的重要性,這種思路為我們解決其他問題提供了有益的幫助。

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