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宣威電廠氣力除灰系統(tǒng)的設(shè)計和運行狀況論文
摘要:宣威電廠#8、#9號爐一電場輸灰系統(tǒng),除灰系統(tǒng)采用氣力輸送方式,宣威電廠經(jīng)過慎重調(diào)研和嚴格招標(biāo),最終選用了北京國電富通科技發(fā)展有限責(zé)任公司開發(fā)的適用于雙套管紊流新型除灰技術(shù)。本文介紹了雙套管氣力除灰系統(tǒng)的特點以及宣威電廠氣力除灰系統(tǒng)的選擇和設(shè)計情況。
關(guān)鍵詞:雙套管 煤粉灰 容重 顆粒度 灰氣比 磨損
1.前言
宣威電廠五、六期工程為2×300MW燃煤機組,除灰系統(tǒng)采用雙套管氣力除灰方式。在初步設(shè)計階段,對于大出力和長距離的干灰輸送系統(tǒng),國內(nèi)外常規(guī)干灰輸送系統(tǒng)的應(yīng)用業(yè)績還較少;谛姀S灰量大、灰比重大的特點,為了選擇安全可靠、經(jīng)濟適用的除灰系統(tǒng),從而達到優(yōu)化設(shè)計、降低工程造價、保證電廠安全生產(chǎn)的目的,宣威電廠對全國使用氣力除灰比較典型的有關(guān)電廠進行了認真調(diào)研。根據(jù)調(diào)研情況和結(jié)果嚴格的招標(biāo)程序,慎重選擇了北京國電富通科技發(fā)展有限責(zé)任公司提供的雙套管紊流除灰系統(tǒng)。經(jīng)過一年多的運行實踐,充分證明了雙套管氣力除灰系統(tǒng)不堵管、出力大、輸送距離遠等顯著特點,為整個電廠的安全生產(chǎn)提供了保障。
2.除灰系統(tǒng)簡介
2.1概述
宣威發(fā)電廠始建于1958年,先后共進行過四期擴建,四期建設(shè)后形成總裝機容量200MW(4×25+2×50),1998年宣威電廠開工建設(shè)五期擴建工程2×300MW機組(#7、#8機組),并分別于2000年12月和2001年10月投產(chǎn)運行。根據(jù)國家及云南省有關(guān)小火電退役計劃安排,原有200MW機組已于2001年退役拆除,現(xiàn)有運行機組四臺(4×300MW)。
2.2機組概述
國電宣威發(fā)電有限責(zé)任公司機組主機設(shè)備為:(1)武漢鍋爐廠生產(chǎn)的型號為WGZ/1025/18.24—4型壓臨界自然循環(huán)汽包鍋爐,單爐膛、 一次再熱、平衡通風(fēng)、半露天島式布置、鋼結(jié)構(gòu)、燃用宣威地區(qū)煙煤、煤粉鍋爐、固態(tài)排渣。(2)東方氣輪機廠生產(chǎn)的型號為N300—16.7/537/537—6型、單軸、雙缸雙排汽,高中壓合缸中間再熱凝汽式氣輪機。(3)東方電機廠生產(chǎn)的型號為QFSN—300—2—20、額定功率300MW、額定容量353MVA發(fā)電機。
鍋爐制粉系統(tǒng)采用國產(chǎn)中速磨煤機直吹式制粉系統(tǒng),配有5臺磨煤機;裝有兩臺五電場靜電除塵器,每個電場4個灰斗,除塵器設(shè)計效率為99%,與#7鍋爐共用一座210m高的煙囪,出口直徑為7.5m;采用脫水倉水力出渣系統(tǒng)和干式氣力輸灰系統(tǒng),廠內(nèi)設(shè)有終端灰?guī),用汽車將灰渣運至灰場存儲。原除灰系統(tǒng)采用氣力輸送方式,分兩級輸送,第一級輸送將電除塵器灰送到中間緩沖灰?guī)欤ü?個,2粗1細)。第二級輸送為從中間緩沖倉用TD泵送到670米外的終端灰?guī),共有兩條粗灰管道,一條細灰管道。飛灰輸送粗細分送,電除塵器第一電場四個灰斗的灰送到中間緩沖粗灰?guī),二、三、四電廠的灰送到中間緩沖細灰?guī)臁?/p>
2.3工程主要原始資料
2.3.1氣象特征:歷年平均氣溫13.4℃;歷年極端最高氣溫33.9℃;歷年極端最低氣溫-14.9℃;最熱月(7月)平均氣溫19.4℃;最冷月(1月)平均氣溫5.4℃;歷年平均相對濕度72%;歷年平均風(fēng)速3.5m/s;全年主導(dǎo)風(fēng)向SSW(23%);歷年平均降雨量982.4mm;日最大降雨量153.1mm;歷年平均蒸發(fā)量2255.3mm;歷年平均雷擊日50d;歷年平均霜凍日147.1d;歷年平均氣壓80.19kpa。
2.3.2廠區(qū)地震烈度: 6度
2.3.3燃煤:煤種為宣威地區(qū)煙煤;煤質(zhì)成分分析資料如下:
2.3.4.2電除塵器灰斗的飛灰一般正常溫度:128℃
2.3.4.3電除塵器灰斗的飛灰最高沖擊溫度:350℃
2.3.4.4飛灰堆積容重:1.05t/m3
2.3.4.5飛灰對各種材料的磨損性:強
2.4除灰系統(tǒng)改造依據(jù):
2.4.1系統(tǒng)出力不足:原設(shè)計飛灰的容重按0.75t/m3計;機組燃煤設(shè)計煤種灰分35.1%。由于燃煤煤質(zhì)發(fā)生變化,現(xiàn)實際燃用煤種灰分達48%、機組燃煤量有時達到180 t/h,加上實際飛灰的堆積密度達到1.05t/m3。因此常常使機組產(chǎn)生的飛灰不能及時輸送。影響機組安全穩(wěn)定運行。
2.4.1.2由于燃煤灰分和飛灰堆積密度的變化,超出原設(shè)計工況。現(xiàn)場調(diào)整,加大輸送氣量等,又使得飛灰輸送系統(tǒng)磨損加大。引起運行能耗和維護量增加。
2.4.2除灰系統(tǒng)飛灰參數(shù):
2.4.2.1灰量:按煤種灰分48%、機組燃煤量180t/h,飛灰的堆積密度1.05 t/m3,除塵器灰量按總灰量的90%計,為78t/h;一電場灰量按80%計,為62.4 t/h。
2.4.2.2輸送系統(tǒng)邊界條件:除灰系統(tǒng)輸送距離,從除塵器下到中間緩沖灰?guī)鞛?00m,中間緩沖灰?guī)斓浇K端灰?guī)鞛?70m,提升35m。
2.5改造系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計概況
鍋爐形式和數(shù)量: 1025t/h鍋爐(300MW機組)
灰 量: 62.4t/h.爐(一電場)
灰斗數(shù)量 #8爐電除塵器一電場4個灰斗
輸送系統(tǒng)型式: 氣力
輸送技術(shù): 雙套管氣力輸送系統(tǒng)
輸送物料: 靜電除塵器飛灰
飛灰溫度: <150℃
飛灰容重: 1.05t/m3
飛灰粒度分析: 按一般粉煤灰考慮
輸灰管數(shù)量: 每臺爐1條
系統(tǒng)出力: 每臺爐80t/h
輸送距離 最大水平幾何距離 670米(除塵器灰斗至終端灰?guī)?
提升高度 約35米。
通過對現(xiàn)場實地考察及與國電宣威發(fā)電有限責(zé)任公司有關(guān)技術(shù)人員研究、討論。擬對機組一電場的干除灰系統(tǒng)進行改造,改造系統(tǒng)按國電宣威發(fā)電有限責(zé)任公司的飛灰特點(灰量大、堆積密度大等)設(shè)計;利用雙套管紊流除灰系統(tǒng)的特點,按一電場飛灰直接送到終端灰?guī),在保證輸送性能和安全、可靠運行的基礎(chǔ)上,極大地簡化輸送系統(tǒng)。同時,還將使輸送系統(tǒng)的能耗大大降低。
改造系統(tǒng):爐電除塵器一電場利用一套雙套管密相氣力除灰系統(tǒng),每個電除塵器灰斗下各設(shè)一臺輸送罐,共計4臺輸送罐。#1電除塵器的兩個灰斗組成一個單元;#2電除塵器的兩個灰斗組成一個單元,共組成2個一電場輸送單元。該2個輸送單元共用一條DN250/DN300雙套管輸送至終端粗灰?guī)臁T撦斔凸艿涝谥虚g灰?guī)焯幵O(shè)2臺分路閥,通過分路閥切換,使一電場的灰即可進入中間灰?guī)旎蚪K端灰?guī)。輸送管道的輸送出力?0t/h。輸送氣壓力0.35MPa。灰氣比為20kg/kg,輸送當(dāng)量長度為750m。最終可實現(xiàn)將電除塵器一電場粗灰直接輸送到終端灰?guī)臁?/p>
3.除灰系統(tǒng)的選擇
3.1雙套管氣力輸送技術(shù)的基本原理
紊流雙套管氣力除灰系統(tǒng)屬于正壓氣力除灰方式,該系統(tǒng)的工藝流程和設(shè)備組成與常規(guī)正壓氣力除灰系統(tǒng)基本相同:即通過壓力發(fā)送器(倉式泵)把壓縮空氣的能量(靜壓能和動能)傳遞給被輸送物料,克服沿程各種阻力,將物料送往貯料庫。但是雙套管系統(tǒng)的輸送機理與常規(guī)氣力除灰系統(tǒng)不盡相同,主要不同點在于該系統(tǒng)采用了特殊結(jié)構(gòu)的輸送管道,沿著輸送管的輸送空氣保持連續(xù)紊流,這種紊流是采用第二條管來實現(xiàn)的。即管道采用大管內(nèi)套小管的特殊結(jié)構(gòu)形式,小管布置在大管內(nèi)的上部,在小管的下部每隔一定距離開有扇形缺口,并在缺口處裝有圓形孔板。正常輸送時大管主要走灰,小管主要走氣,壓縮空氣在不斷進入和流出內(nèi)套小管上特別設(shè)計的開口及孔板的過程中形成劇烈紊流效應(yīng),不斷撓動物料,低速輸送會引起輸送管道中物料堆積,這種堆積物引起相應(yīng)管道截面壓力降低,所以迫使空氣通過第二條管(即內(nèi)套小管)排走,第二條管中的下一個開孔的孔板使“旁路空氣”改道返回到原輸送管中,此時增強的氣流將吹散堆積的物料,并使之向前移動,以這種受控方式產(chǎn)生擾動,從而使物料能實現(xiàn)低速輸送而不堵管。如圖所示:
3.2雙套管氣力輸送系統(tǒng)的特點
3.2.1系統(tǒng)適應(yīng)性強,可靠性高
紊流雙套管系統(tǒng)獨特的工作原理,保證了除灰系統(tǒng)管道不堵塞,即使短時的停運后再次啟動時,也能迅速疏通,從而保證了除灰系統(tǒng)的安全性和可靠性。由于煤種變化導(dǎo)致干灰品質(zhì)變差,系統(tǒng)也能正常運行,充分證明了雙套管系統(tǒng)的適應(yīng)性強的特點。輸送壓力變化平緩,空壓機供氣量波動小,系統(tǒng)運行工況比較穩(wěn)定,從而改善了輸灰空壓機的運行工況,延長設(shè)備使用壽命,比常規(guī)的單管氣力除灰系統(tǒng)性能要好。
3.2.2低流速,低磨損率
紊流雙套管系統(tǒng)的輸灰管內(nèi)灰氣混合物起始流速為2~6m/s,末速約為15m/s,平均流速為10m/s。而常規(guī)除灰系統(tǒng)起始速度為10m/s,末速約為30m/s,平均流速約20m/s。磨損量與輸送速度的3~4次方成正比,這表明紊流雙套管輸灰管道的磨損量僅為常規(guī)氣力1/8~1/16,同樣材質(zhì)的雙套管輸灰管道壽命為常規(guī)系統(tǒng)的8~16倍。
3.2.3投資省,能耗低
出力大,可以減少輸灰管道的數(shù)量,流速低,磨損小,輸灰管道不需采用耐磨材料和厚壁管道;輸送濃度高,耗氣量少,不僅可以減少空壓機數(shù)量,而且可以減少灰?guī)觳即龎m器的過濾面積。不僅大大降低了初期投資,而且減少了維護費用。同時由于設(shè)備配套功率減少,能耗降低。通過對幾個電廠的調(diào)研,多年的實際運行證明,其動力消耗要比常規(guī)的氣力除灰系統(tǒng)低30%~50%。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計,稀相氣力除灰系統(tǒng)單位電耗一般為7~10kW·h/ (t·km),而紊流雙套管系統(tǒng)一般為4~6kW·h/(t·km),年運行費用因此而大大降低。
3.2.4輸送出力大,輸送距離遠
通常,隨著輸送距離的增加,濃度將降低,系統(tǒng)輸送出力也就降低。而紊流雙套管除灰系統(tǒng)出力可達100t/h以上,輸送距離可達1000m以上,這是其它氣力除灰系統(tǒng)難以實現(xiàn)的。
3.2.5國產(chǎn)設(shè)備與進口設(shè)備相比,性能相近,造價相差很大
目前我國紊流雙套管除灰技術(shù)均來源于德國莫勒公司的專利技術(shù),我國有7個電廠先后采用該公司的雙套管氣力除灰系統(tǒng),但價格相對偏高。如浙江嘉興電廠2×300MW機組所引進的雙套管除灰系統(tǒng)價格為427萬美元,1995年投運,輸送距離為1100米,輸送出力為每臺爐35t/h,物料溫度為130℃;華北某電廠2×350MW機組所引進的雙套管除灰系統(tǒng)價格為450萬美元,1999年投運,輸送距離為850米,輸送出力為每臺爐65t/h,物料溫度為400/200/100℃。與進口設(shè)備相比較,國產(chǎn)設(shè)備的性能與進口設(shè)備相差不大,但投資造價只相當(dāng)于進口設(shè)備的1/4,因此只有走國產(chǎn)化的道路才能降低工程造價。
3.3進口、國產(chǎn)系統(tǒng)國內(nèi)應(yīng)用情況
自1994年第一套紊流雙套管氣力除灰系統(tǒng)引進以來,又先后有幾個電廠采用該除灰系統(tǒng)。從運行情況來看,均能突出系統(tǒng)簡單、運行平穩(wěn)、安全可靠、能耗低、輸送距離較長、出力大、管道磨損小、不易堵管等優(yōu)點。另外,系統(tǒng)控制簡單方便、維護工作量小,很受電廠好評。
目前國內(nèi)有數(shù)家設(shè)計制造這套系統(tǒng),共有100臺套系統(tǒng)正在使用或安裝中。從已運行的電廠的情況證明,國產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備是可行的,可以替代進口,實際上國外系統(tǒng)中的發(fā)送器(輸送罐)和雙套管也是在國內(nèi)加工制做的,只不過采用了外商的圖紙技術(shù)要求。但對國產(chǎn)系統(tǒng)中的進出口閥門、料位計必須采購進口部件,控制系統(tǒng)采用CRT+PLC,顯示操作比較直觀實用。
根據(jù)初步設(shè)計和調(diào)研情況,經(jīng)過經(jīng)濟技術(shù)比較,認為選用正壓一級輸送系統(tǒng)比氣力兩級輸送系統(tǒng)具有系統(tǒng)相對簡單、控制簡便,占地面積省,管理集中等優(yōu)點,故除灰系統(tǒng)擬采用正壓一級濃相雙套管氣力輸送方式。該系統(tǒng)灰量大、飛灰的堆積密度大的特點,很適合宣威電廠的條件。
4待完善的地方
由于電除塵器錐斗角度的問題,在進料閥采用DN300的情況下,系統(tǒng)排氣管道出口連接到煙道處,由于負壓系統(tǒng)的緣故,排氣管道磨損嚴重。計劃加大排氣管道直徑,用耐磨管道,同時將管道出口移置電除塵器灰斗高料位處。
5結(jié)束語
宣威電廠9號爐、8號爐兩臺機組分別于2005年8月和10月投入運行,除灰系統(tǒng)至今始終保持安全穩(wěn)定的運行狀態(tài),沒有發(fā)生過堵管、漏灰等故障。雙套管氣力除灰系統(tǒng)在宣威電廠的應(yīng)用表明,該系統(tǒng)完全能夠滿足輸送距離遠、灰量大的運行要求。整個系統(tǒng)組成相對簡單,不僅提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,而且有效地降低了系統(tǒng)的能耗,減少了運行成本。
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