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高壓氨水在搗鼓焦?fàn)t裝煤消煙中的應(yīng)用工學(xué)論文
論文關(guān)鍵詞:搗固焦?fàn)t;消煙除塵;高壓氨水;消煙裝煤原理工藝;經(jīng)濟(jì)效益
論文摘要:隨著煤炭資源的日益開采,優(yōu)質(zhì)的煉焦煤越來越少,搗固焦?fàn)t能擴(kuò)大氣煤、弱粘煤的用量,搗固焦?fàn)t的優(yōu)勢日益凸現(xiàn),搗固煉焦工藝已逐步被生產(chǎn)企業(yè)所青睞。但由于搗固煉焦裝煤是在機(jī)側(cè)爐門進(jìn)行的,冒煙比較嚴(yán)重。為了保護(hù)環(huán)境,采取在集氣管上增加高壓氨水噴灑管道,在裝煤時(shí)開啟高壓氨水配合除塵車聯(lián)合操作,達(dá)到了良好的環(huán)保效果。
一、生產(chǎn)中存在的問題
我公司采用的是化學(xué)工業(yè)第二院設(shè)計(jì)的TJL4350D型2×63孔雙聯(lián)火道、廢氣循環(huán)、煤氣下噴、單熱式側(cè)裝煤搗固焦?fàn)t。年產(chǎn)冶金焦80萬噸,設(shè)計(jì)雙集氣管荒煤氣導(dǎo)出系統(tǒng),低壓氨水冷卻荒煤氣,未設(shè)置高壓氨水管道。焦?fàn)t生產(chǎn)過程中造成的環(huán)境污染主要是煙塵污染,搗固煉焦側(cè)裝煤時(shí),將搗固好的煤餅從機(jī)側(cè)裝入炭化室。由于機(jī)側(cè)爐門完全敞開,致使大量的荒煤氣從機(jī)側(cè)爐門逸出。若不對逸出的荒煤氣進(jìn)行收集和處理,勢必對環(huán)境造成較大的危害。
我單位先后采用了爐頂消煙除塵車法和爐頂導(dǎo)煙車+地面除塵站法。但除塵效果都不是很好。
二、原因分析
我公司目前主要采用消煙除塵車除塵和爐頂導(dǎo)煙車+地面除塵站法兩種方法除塵,消煙除塵車除塵其主要原理是工作原理:在驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)的作用下,裝煤產(chǎn)生的煙塵經(jīng)罩在爐口上的吸口吸入燃燒室進(jìn)行燃燒,燃燒后的高溫?zé)煔猓ê瑝m)經(jīng)噴淋室噴灑降溫后、經(jīng)過文氏管除塵器(由文氏管和除沫器組成)進(jìn)行氣液兩相分離后,氣體通過風(fēng)機(jī)外排。此工藝存在外除塵設(shè)備龐大,設(shè)備維護(hù)維修工作繁重,在運(yùn)行過程中,存在煙囪出口時(shí)常有黑煙、黃煙,除塵效果不夠徹底現(xiàn)象,此外對不同的爐溫和配煤比,消煙除塵車的運(yùn)行工況也需作一定的調(diào)整,消煙除塵車難以在不同的工況下都能穩(wěn)定的工作。爐頂導(dǎo)煙車+地面除塵站我公司采用的出焦除塵二合一的除塵系統(tǒng),裝煤出焦除塵共用一套風(fēng)機(jī)除塵系統(tǒng),出焦裝煤交替進(jìn)行,不需要進(jìn)行噴粉。導(dǎo)煙車+地面除塵站法:該法使用效果在一定的程度上比消煙除塵車要好些。但存在焦?fàn)t機(jī)側(cè)爐口進(jìn)大量冷風(fēng)的現(xiàn)象,對爐體不利。針對于此,我們通過向除塵效果好的兄弟單位考察學(xué)習(xí),結(jié)合我廠焦?fàn)t綜合治理,2009年4月,在我廠原有消煙除塵車和導(dǎo)煙除塵車加地面除塵站的基礎(chǔ)上,增設(shè)高壓氨水系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了裝煤消煙并投入運(yùn)行,取得了良好效果。
三、高壓氨水消煙裝煤原理工藝簡介
炭化室加煤時(shí)集氣管壓力達(dá)到300~400Pa,使大量荒煤氣外逸。利用高壓氨水在橋管氨水噴頭的噴灑,在橋管內(nèi)噴灑區(qū)域的后方及上升管內(nèi)產(chǎn)生較大的負(fù)壓,并在炭化室內(nèi)靠近上升管底部區(qū)域形成負(fù)壓,使荒煤氣及煙塵由炭化室經(jīng)上升管、橋管、吸入集氣管內(nèi),以避免荒煤氣從機(jī)側(cè)裝煤口處溢出。
四、改造方法
利用集氣管上原有的低壓氨水噴嘴,在增加兩臺高壓氨水泵的基礎(chǔ)上,從循環(huán)氨水槽布置到集氣管一趟管道,構(gòu)成高壓氨水噴灑系統(tǒng)。該流程為高低壓合一噴嘴流程,采用三通球閥進(jìn)行操作和采用導(dǎo)流式噴嘴進(jìn)行高、低壓氨水噴灑。該改造中在循環(huán)氨水槽人孔處引DN100管道,在剩余氨水槽后面重新做兩臺泵礎(chǔ)安裝高壓氨水泵,氨水泵采用的是功率90KW,電壓380V,流量43m3/h,轉(zhuǎn)速為2950r/min的多級泵,設(shè)置為開一備一,焦?fàn)t高壓氨水設(shè)計(jì)壓力控制在1.8~3.0MPa,氨水管道上設(shè)置了2.5MPa泄壓安全閥,系統(tǒng)高壓氨水壓力超過2.5MPa時(shí)氨水通過,橋管下方設(shè)有三通閥,便于實(shí)現(xiàn)低壓氨水和高壓氨水之間的切換。由于集氣管和吸氣管上安裝煤氣自動(dòng)調(diào)節(jié)閥,有效的平衡了兩側(cè)焦?fàn)t的集氣管壓力,緩沖了裝煤時(shí)開啟高壓氨水后帶來的集氣管壓力波動(dòng)。配合原有的導(dǎo)煙除塵車+地面除塵站在搗鼓焦?fàn)t裝煤消煙除塵過程中達(dá)到了良好的除塵效果。
五、高壓氨水壓力的確定
氨水壓力的大小將直接關(guān)系到上升管根部吸力的大小和消煙的效果。因此,合理確定爐頂氨水壓力是消煙裝煤的關(guān)鍵。高壓氨水工作壓力選擇的原則,上升管根部吸力是消煙的保障,吸力太小,消煙的動(dòng)力則不足,消煙效果差。吸力太大,則吸入的空氣量和煤粉塵太多,造成荒煤氣中氧含量增高和炭化室內(nèi)放炮,甚至危及鼓風(fēng)機(jī)和電捕焦油器的安全,同時(shí)煤粉塵太多會(huì)造成管道堵塞。經(jīng)反復(fù)試驗(yàn),確定高壓氨水的工作壓力為2.2MPa,維持炭化室壓力為零或稍微負(fù)壓;使裝煤時(shí)集氣管的吸氣量控制在大體與煤氣發(fā)生量和由裝煤孔漏入的空氣量一致,使加煤口略有少許荒煤氣外逸。這樣既大大減輕了裝煤煙塵對生產(chǎn)工人的危害,又保證了集氣管的暢通。
六、使用效果
高壓氨水噴灑系統(tǒng)投入后,按每天100爐計(jì)算,每天節(jié)約消煙車噴淋用水約40噸,多回收煤氣約12萬立方,溢散煤氣重新返回集氣管后,焦油、粗苯等的回收率明顯提高,綜合經(jīng)濟(jì)效益可提高9~10元/噸焦。在停爐檢修時(shí)間,利用高壓氨水清掃集氣管,可防止集氣管中焦油渣沉積,代替了人工清掃,減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了上升管和消煙除塵設(shè)備的維修維護(hù)工作,大大節(jié)省人力和維修成本消耗,裝煤時(shí)爐頂基本無冒煙、跑火現(xiàn)象,除塵效果明顯增強(qiáng)。
七、結(jié)論
采取高壓氨水噴灑后,焦?fàn)t操作管理得到改善,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)保效益明顯,但在高壓氨水的使用過程中還存在一些問題,需在今后的操作過程中加以改進(jìn):
1.開啟和關(guān)閉高壓氨水過程中,會(huì)帶來集氣管壓力的波動(dòng),易造成焦?fàn)t串漏,集氣管上自動(dòng)調(diào)節(jié)閥應(yīng)保持其靈敏性,以避免集氣管壓力波動(dòng)對焦?fàn)t爐體的影響。
2.加強(qiáng)操作管理,嚴(yán)格操作制度,保證正常噴射時(shí)循環(huán)氨水必須不帶焦油,經(jīng)常檢查噴嘴和氨水管,發(fā)現(xiàn)堵塞及時(shí)清掃,同時(shí)避免因裝煤后忘關(guān)高壓閥而抽壞爐體及氨水進(jìn)入爐內(nèi)。
3.裝煤過程中,用高壓氨水噴灑時(shí),應(yīng)不斷的注意煤氣的含氧。
4.由于裝煤操作是間歇進(jìn)行的,高壓氨水泵必須連續(xù)運(yùn)行,無用功多、耗電量大,導(dǎo)致高壓氨水循環(huán)噴射系統(tǒng)運(yùn)行成本偏高。以我廠90kW電機(jī)為例:月耗電達(dá)7.2萬kWh,年耗電達(dá)86.4萬kWh,電價(jià)以0.6元/kWh計(jì),則每年運(yùn)行成本中僅電費(fèi)一項(xiàng)就需51.84萬元,若采用變頻調(diào)速電機(jī)則可節(jié)電40%左右,每年可節(jié)約電費(fèi)20萬元。
參考文獻(xiàn)
[1]邢光春,黃偉源.高壓氨水消煙裝煤運(yùn)行情況分析[J].江蘇冶金,1999,(4).
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